1 前言
為滿足GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中重點(diǎn)地區(qū)煙氣污染物排放限值的要求,江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司三期(2×630MW機(jī)組)在2013年進(jìn)行了電除器的改造,并在電除塵器入口加裝低溫省煤器裝置,以提高電除塵器除塵效率,同時(shí)還可通過(guò)余熱利用,提高機(jī)組熱效率,節(jié)能降耗。自設(shè)備投入運(yùn)行以來(lái),多次發(fā)生泄漏故障,嚴(yán)重時(shí)直接影響電除塵安全穩(wěn)定運(yùn)行。根據(jù)設(shè)計(jì)要求,低溫省煤器的換熱管組無(wú)泄漏運(yùn)行時(shí)間不低于50000h,檢修間隔與機(jī)組的檢修間隔時(shí)間一致,即1.5年一次小修,6年一次大修,滿負(fù)荷時(shí)降低發(fā)電煤耗不低于2.5g/kwh。當(dāng)內(nèi)部發(fā)生泄漏時(shí),除停爐情況否則無(wú)法進(jìn)入煙道進(jìn)行檢修,只能采取隔離措施,如不能判斷具體位置只能隔離多個(gè)甚至整體隔離,致使該設(shè)備整體退出運(yùn)行,設(shè)備利用率較低。每減少一次泄漏,一年大約可以節(jié)約費(fèi)用約50萬(wàn)元,因此研究低溫省煤器泄漏原因并找出相關(guān)對(duì)策十分重要。
2 低溫省煤器概述
火力發(fā)電廠消耗我國(guó)煤炭總產(chǎn)量的50%,其排煙損失是鍋爐運(yùn)行中最重要的一項(xiàng)熱損失,約為5%--12%,占鍋爐熱損失的60%--70%。一般情況下,排煙溫度每升高10-20℃,排煙熱損失增加0.6%-1.0%。合理降低鍋爐排煙溫度對(duì)節(jié)約燃料和降低污染具有重要的實(shí)際意義。
近年來(lái)鍋爐余熱回收利用,降低排煙溫度類的鍋爐技術(shù)改造較多。低溫省煤器及擴(kuò)展表面強(qiáng)化換熱技術(shù)用于鍋爐尾部受熱面改造已經(jīng)成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外多家電廠鍋爐的節(jié)能改造,在理論上也己發(fā)展到結(jié)構(gòu)系統(tǒng)優(yōu)化的階段。具體方案為:凝結(jié)水在低溫省煤器內(nèi)吸收排煙熱量,降低排煙溫度,自身被加熱、升高溫度后再返回汽輪機(jī)低壓加熱器系統(tǒng),代替部分低壓加熱器的作用。低溫省煤器的傳熱溫差低,因此換熱面積大,占地空間也較大,在考慮各種因素條件下,其安裝位置大致分為三種:一是在除塵器的進(jìn)口;二是在脫硫吸收塔的進(jìn)口;三是煙囪入口。由于其應(yīng)用廣泛,技術(shù)成熟,國(guó)家能源局將其列入《燃煤電廠綜合升級(jí)改造節(jié)能降耗技術(shù)、產(chǎn)品推薦目錄》。
3 低溫省煤器結(jié)構(gòu)
江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司三期(2×630MW機(jī)組)低溫省煤器采取的是受熱面整體布置于空氣預(yù)熱器與除塵器之間的方案,并聯(lián)入原回?zé)嵯到y(tǒng),安裝于空氣預(yù)熱器與除塵器之間的四個(gè)水平煙道內(nèi),如下圖
圖一
低溫省煤器內(nèi)凝結(jié)水與煙氣換熱呈逆流布置,一方面可大大提高煙氣調(diào)溫裝置的傳熱系數(shù);另一方面,可使排煙溫度的降低不受介質(zhì)出口水溫的限制,最大限度地降低排煙溫度。受熱面采用順列H型翅片管逆流分組式的布置,每個(gè)受熱面布置若干個(gè)換熱管箱,每組管箱的進(jìn)出口安裝手動(dòng)閥門,可實(shí)現(xiàn)單組管箱的切除與投運(yùn),大大提高了系統(tǒng)的可靠性。如下圖,
圖二
4 泄漏原因分析
4.1運(yùn)行以來(lái)的泄漏情況統(tǒng)計(jì),見下表(僅統(tǒng)計(jì)#5爐),
表一低溫省煤器泄漏情況統(tǒng)計(jì)
泄漏時(shí)間 | 泄漏部位 | 泄漏情況 |
2013-12-27 | #5爐AA側(cè) | 管材質(zhì)量問(wèn)題 |
2013-12-27 | #5爐AB側(cè) | 管材質(zhì)量問(wèn)題 |
2014-4-24 | #5爐AA側(cè)-6、-7、-8組 | 磨損減薄 |
2014-5-18 | #5爐AA側(cè)-5組 | 焊縫漏 |
2014-6-3 | #5爐BA側(cè)-1組 | 磨損減薄 |
2014-9-29 | #5爐BA側(cè) | 磨損減薄 |
2015-5-4 | #5爐AA、BB側(cè)各一組 | 磨損減薄 |
2015-6-9 | #5爐BB側(cè)-8組 | 磨損減薄 |
2015-11-30 | #5爐BA側(cè) | 磨損減薄 |
2016-6-15 | #5爐BA側(cè) | 磨損減薄 |
2017-5-14 | #5爐BA側(cè)-6組、BB側(cè)-4組 | 磨損減薄 |
通過(guò)歷次的停爐檢查發(fā)現(xiàn),除剛剛安裝后的兩次管材質(zhì)量問(wèn)題以外,泄漏點(diǎn)基本都是磨損減薄導(dǎo)致。多出現(xiàn)在迎風(fēng)面假管后面第一根,翅片根部,磨損部位較為集中。典型圖片如下圖,
4.2原因分析
4.2.1煙氣流場(chǎng)不均勻。
整體上考慮,煙氣從空預(yù)器出口至低溫省煤器入口,通過(guò)導(dǎo)流板分配,由于導(dǎo)流板設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致煙氣分配不均形成煙氣走廊,造成局部沖刷劇烈;局部流速過(guò)高或者煙塵含量過(guò)高同樣會(huì)導(dǎo)致局部磨損減薄超標(biāo)。此情況由圖三可以看出。
局部上分析,同樣由于導(dǎo)流板設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致低溫省煤器迎風(fēng)面第一組模塊的煙氣進(jìn)入角度不是垂直狀態(tài),在通過(guò)受熱面管道翅片時(shí)形成撞擊產(chǎn)生渦流,對(duì)換熱管束翅片根部沖刷加強(qiáng),導(dǎo)致根部磨損嚴(yán)重。此情況從圖四可以很好得到證明。
4.2.2管材質(zhì)量的影響。
低溫省煤器受熱面管束質(zhì)量,直接影響到設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。安裝初期的兩次泄漏,經(jīng)過(guò)分析為原材料存在質(zhì)量缺陷,導(dǎo)致制造出來(lái)的換熱模塊存在問(wèn)題。
4.2.3飛灰濃度的影響。
由于煤炭資源的不可再生性,優(yōu)質(zhì)煤種越來(lái)越少,煤炭?jī)r(jià)格也隨之增長(zhǎng),入爐煤質(zhì)越來(lái)越差,灰分也越來(lái)越高。原鍋爐設(shè)計(jì)煤種灰分為10.26%,常用的煤種成分中灰分范圍大概為10%-24%,煙氣飛灰濃度的增加必然導(dǎo)致低溫省煤器換熱管束的磨損加劇。
4.2.4煙氣流速的影響。
受熱面金屬表面的磨損正比于飛灰顆粒的動(dòng)能和撞擊次數(shù)。飛灰顆粒的動(dòng)能和速度的平方成正比,而撞擊次數(shù)同速度的一次方成正比,管子金屬面的磨損就同煙氣速度的三次方呈正比例。煙氣流速直接影響低溫省煤器模塊的換熱系數(shù),流速增加,換熱效果提高,同時(shí)增加的還有風(fēng)機(jī)電耗,加速了模塊管束的磨損;流速降低,換熱效果降低,模塊管束吸附的灰粒無(wú)法被帶走,可能導(dǎo)致積灰嚴(yán)重,造成模塊堵塞,影響鍋爐安全運(yùn)行。
5 防范措施
5.1入口煙氣流場(chǎng)優(yōu)化。
利用基于CFD仿真分析技術(shù)對(duì)低溫省煤器入口煙氣流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬得出合理的導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)和數(shù)量,在滿足參數(shù)指標(biāo)的前提下,導(dǎo)流板的數(shù)量盡可能減少。
盡量消除入口漏風(fēng)對(duì)流場(chǎng)的影響。定期檢查煙道、伸縮節(jié)漏點(diǎn),及時(shí)處理。
此外,加強(qiáng)SCR噴氨優(yōu)化調(diào)節(jié),定期空預(yù)器、低溫省煤器吹灰,防止發(fā)生局部煙道堵塞時(shí),煙氣偏流向未堵塞側(cè)煙速提高,造成單側(cè)局部磨損。
5.2加強(qiáng)換熱模塊、管束質(zhì)量管理。
a.采購(gòu)時(shí)要求供應(yīng)商提供100%合格的無(wú)損檢測(cè)和超壓水壓試驗(yàn)報(bào)告。
b.檢修過(guò)程質(zhì)量管控,焊接工藝嚴(yán)格把關(guān)。
c.具備條件情況下,投入運(yùn)行前進(jìn)行水壓試驗(yàn)檢查。為了便于檢查,可在合適位置安裝外接打壓裝置接口。
另外,利用每次停爐檢修機(jī)會(huì),除打壓檢查外,還進(jìn)入內(nèi)部對(duì)迎風(fēng)面換熱管束最可能磨損的第一、第二排進(jìn)行全面的檢查和記錄(厚度測(cè)量),進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;對(duì)于減薄的管束進(jìn)行必要的處理,如,磨損處打磨堆焊,跳管臨時(shí)處理(管排數(shù)量設(shè)計(jì)時(shí)有余量)等,待機(jī)組大小修時(shí)集中處理。
5.3合理?yè)脚?,?yōu)化煤炭摻燒系統(tǒng)。
適當(dāng)減少入爐煤的灰分,提高煤種摻配科學(xué)性,加強(qiáng)運(yùn)行參數(shù)調(diào)整操作的合理性、及時(shí)性,都將使得鍋爐所有受熱面、風(fēng)機(jī)葉片的磨損和故障率都將減少,設(shè)備壽命得到提高。
5.4增加防磨措施。
a.假管防護(hù)。換熱模塊迎風(fēng)面第一排設(shè)置假管,減少飛灰顆粒的正面撞擊,降低受熱管束的磨損。
b.將假管由光管更換為帶有H型翅片的管材,有到一定的導(dǎo)流、均流優(yōu)化作用,進(jìn)一步受熱管束的磨損。
c.局部磨損嚴(yán)重區(qū)域可以采取兩層假管防護(hù)
6 結(jié)束語(yǔ)
本文針對(duì)江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司三期(2×630MW機(jī)組)低溫省煤器泄露的原因進(jìn)行分析,經(jīng)過(guò)不斷的探索研究,取得了顯著的效果。證明上述的措施是切實(shí)可行的,能有效減少低溫省煤器泄漏,對(duì)同類型機(jī)組有一定的參考價(jià)值。
參考文獻(xiàn):
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